方大九鋼:轉爐煉鋼創歷史記錄,22分鐘/爐!
“3月15日,轉爐一車間日產7669.76噸。”看到60噸轉爐日報表的這一數據,方大九鋼轉爐一車間的所有員工都開心地笑了。因為這不僅破了該車間日產歷史最高紀錄,而且成功破解了一個大的難題。這個難題是該煉鋼廠廠部給車間的“日產突破7500噸”任務。
以當時轉爐一車間每爐鋼冶煉周期為24分鐘計算,全天最高產量為7300噸。就這一生產操作水平來說,全天產量要達到7500噸是非常困難的。不過,當縮頭烏龜可不是轉爐一車間的作風。任務既然下來了,再難的“題”都要想辦法解開。
3月上旬,剛接到任務時,轉爐一車間的主任文水根就在腦袋里算了一筆賬:日產要突破7500噸,那么每班爐數必須達到42爐;每班爐數達到42爐,意味著每爐鋼冶煉周期必須縮短到22分鐘。
想來想去,文水根立即組織車間管理技術骨干召開生產動員會,針對如何攻堅克難,會上,文水根算了一筆賬:“日產要突破7500噸,那么每班爐數必須達到42爐;每班爐數達到42爐,意味著每爐鋼冶煉周期必須縮短到22分鐘。”此話一出,會議室瞬間炸開了鍋,大家紛紛議論起來。
原來每爐鋼冶煉周期為24分鐘,現在整整要縮短2分鐘,對所有員工來說都是一個不小的挑戰。有人說“這從來都沒有做到過,是不可能實現的目標”;也有大膽的人說“要不試試看吧,不試怎么知道做不到呢”。
經過一番激烈的討論,為統一思想、統一行動,提高員工責任心,激發工作積極性,車間專門制訂了“完成日產7500噸生產競賽方案”。競賽方案車間骨干人手一份,大家看著手中的方案仔細琢磨,相互討論測溫要怎么做可以節約多少時間,加廢鋼要怎么操作可以減少多少時間……
為縮短冶煉時間,大家絞盡腦汁想辦法。很快,該車間就掀起了一股“比、學、趕、超”的生產熱潮,每個班組都鉚足了勁,紛紛拿出了自己的看家本領。有的班組提高爐長操作水平,提高“一倒合格率”直接出鋼,可節約30秒~40秒;有的班組加強爐況維護,縮短濺渣時間,可節約40秒;有的班組減少人為影響時間,強化生產銜接,實行“五不等”,即不等鋼包車、不等渣包車、不等鐵水、不等廢鋼、不等人;有的班組優化操作流程,以前爐前工沒有測到溫度時需要臨時套好紙管再測,那樣就會浪費許多時間,現在在爐前接一根備用測溫槍,可節約20秒~30秒……
只要大家團結一心,實施大兵團作戰,就沒有什么難題是攻克不了的!就是這樣,“難題”被大家一步一步解出,煉鋼周期、班產、日產紀錄不斷地被刷新,有三次最高班產量達到42爐、2646噸。3月15日,這道“難題”終于被大家破解,日產量達到7669.76噸。