首鋼集團:30噸氧氣頂吹轉爐煉鋼工藝及成套設備設計
首鋼根據1962年我國第一座3噸氧氣頂吹轉爐工業生產試驗的基本工藝研究、設備工藝流程、基本操作制度、技術經濟指標等參數,設計建成我國第一座30噸氧氣頂吹轉爐煉鋼設備,生產能力為平爐車間的10倍以上。攻關人員圍繞氧氣頂吹轉爐煉鋼工藝做了深入系統的研究。其中涉及氧氣噴頭設計、氧槍位置對冶煉過程的影響、渣料和冷卻劑添加方式對造渣過程的影響、吹煉終點控制、終點溫度控制等操作問題。取得的主要技術進步有:(1)改進原料條件選用精料,將鐵水錳含量提高到0.5%左右,使用生白云石造渣;(2)應用體積密度較大的輕燒油浸大塊爐襯磚、采用水冷爐口以及噴補護襯等技術,提高爐齡并穩定在經濟合理水平;(3)使用三孔氧槍噴頭代替單孔噴頭;(4)隨著爐齡的提高和技術管理工作的不斷改進,實現了三吹二的爐座工作制度;(5)鋼錠熱帽系統的改進。
首鋼30噸氧氣頂吹轉爐煉鋼廠是中國自行設計、建設和投產的第一座氧氣頂吹轉爐煉鋼廠。1965年4月和1967年,第二座、第三座30噸氧氣頂吹轉爐先后投產,自此設計年產60萬噸鋼的石鋼轉爐煉鋼廠全部建成,揭開了我國轉爐煉鋼歷史新的一頁。經過反復摸索,首鋼逐步掌握了轉爐煉鋼的操作技術和規律,使爐齡和鋼鐵料消耗接近世界水平,也為國內各鋼廠推廣建成更大的氧氣頂吹轉爐提供了經驗、奠定了基礎。